加工定制是
材质铸铁铸钢 球铁 不锈钢
电机结构卧式
驱动方式电动
叶轮数量单级
性能耐高温
叶轮吸入方式单吸
防护等级ip54
输送介质热水
介质温度类型0-200摄氏度
额度流量Q20-300 m3/h
额定扬程H0-80
叶轮级数单级
吸入方式单吸泵
壳体形式导流壳
泵轴位置卧式泵
结构类型离心泵
气体溶解度的影响国外研究表明。
(4)气化压力影响研究表明,伴着气化压力的普遍增长,空化损伤先加大后减小,因伴着气化压力的普遍增加,流体中形成的不稳固气泡核的数量也一直增多,从而导致气泡破裂的数量普遍增长,冲击波强度普遍增多,气蚀率增多,但凡,一旦气化压力继续增长,气泡数量普遍增加到一定限度,气泡群形成层间距效应,阻止冲击波传播,削弱其强度,气蚀破坏程度反而会逐渐减小,(5)温度的影响流体中温度的变化将导致气化压力、气体溶解度、表面张力和影响气蚀的其余物理性质的巨大变化,因此可见,温度对空化的影响机理较为复杂,应结合实际情况实施判断,(6)表面张力的影响当另外因素保持不变时,环比减少流体的表面张力可以此降低气蚀损伤,伴着流体表面张力的环比。
空化率降下来,

延长高温泵机械密封使用寿命的措施
延长高温泵机械密封使用寿命的措施姜世庆摘要炼油厂高温泵密封使用寿命短原因分析采用将普通机械密封改为金属波纹管机械密封的措施使高温泵机械密封的平均使用寿命由个月延长到个月以上。关键词机械密封高温泵焊接金属波纹管中图分类号文献标识码一、概况青岛石化万怕常减压万以重油催化万池加氢万“催化重整等装置有高于?以上的高温油泵台。以前机械密封平均使用寿命为个月主要使用的是单弹簧、多弹簧式机械密封后逐步改为焊接金属波纹管机械密封。目前高温油泵机械密封平均使用寿命已达到个月以上。二、弹簧式机械密封易失效分析结构图是一种单端面、大弹簧、非平衡型机械密封结构图图是实物照片。助密封嚣褂偿环密封圈非补偿环静环图泄漏原因分析主要失效形式。由图可见密封有个泄漏点。泄漏点为机械密封摩擦副。通常是主要泄漏图点。主要失效是磨损、断裂、高温脱落。泄漏点为补偿环动环密封圈。主要失效是老化、腐蚀、失弹、卡死、磨损。泄漏点为非补偿环静环密封圈。主要失效是老化、腐蚀、失弹、损伤、脱落。泄漏点为压盖密封圈垫片。主要失效是腐蚀、老化、失弹、损伤。分析。按传统选择摩擦副材料配对、密封圈结构及材料等的该种结构密封不能有效防止泵抽空在介质高温、具有腐蚀性、抽空、操作波动、安装不规范、泵有关部件装配后达不到相关技术要求等因素下会表现出如上所述主要失效形式。机械密封摩擦副材料选用通常动静环为硬质合金对石墨浸树脂。一般石墨环磨损过快泵抽空后导致快速磨损、破碎、端面裂纹等。动环主要是磨损、开裂及脱落等从而引起密封泄漏。动环密封圈和静环密封圈。一般选用橡胶或聚四氟乙烯密封圈虽然密封性能较好但在高温及化学腐蚀等环境中易出现高温老化、塑性变形受腐蚀、高温产生的结垢导致卡死等问题从而引起密封泄漏。三、措施根据常减压、重油催化、加氢、催化重整等装置每台泵的实际参数采取合理选用系列焊接金属波纹管机械密封。以万如常减压装置泵泵位号为例阐述合理措施。合理选择波纹管机械密封泵位号。泵型号。介质为初底油温度。转速进口压力出口压力。根据泵的实际工艺应用情况选用—静止型波纹管机械密封图为其实物图片。

从而减小圆盘的摩擦损失,圆盘的摩擦损失与表面粗糙度密切相关,叶轮盖板的外壁应尽小的概率光滑,通过适当减小叶轮盖板和导叶之间的间隙,也可以此降低圆盘的摩擦损失,缩小零件之间的间隙或延长密封件之间的间隙并采用迷宫式密封可以减少泄漏阻力以此降低体积损失,泵的泄漏发生了在叶轮和密封环、多级泵级、轴向力平衡装置等处,改进管道系统以减少阻力,管道长度应尽应该能缩短并保持直线,流量应减少,以此减少沿线水头损失,降下来闸阀、底阀、弯管、孔板等部件的数量,以降低局部水头损失,降低水泵出口压力的过剩,并适当满足管道系统对出口压力的需求,一旦水泵压力过高,水泵出口压力大于系统需求的压力,必然会采用关闭阀门等节流方法来降下来压力,造成动力等级浪费。

这一种选择方法一定能会产生机组选择过多和浪费,或者选择太小,以致冷却(加热)量不易满足使用需求,从此,建议相当选择空调的小时冷热负荷和热泵机组制热制冷本事的小时变化曲线,取得满意的效果,3.热泵机组冬季除霜,空气源热泵冬季运行时,大的问题是室外温度低时,室外侧换热器翅片表面会结霜(需要采取除霜措施),依据相关文件摘录,经过两年的现场跟踪测试,结果是除霜损失约占热泵总能耗损失的10.2%,而缘于除霜控制方法的问题,约27%的除霜功能是在翅片表面结霜不严重、不用要除霜的情况下进入除霜循环,现在,一点常用到的除霜方法或多或少存在有些问题,如除霜动作多余无须要除霜时并没有信号。但难以实现我认为采用了自调整模糊除霜控制的思想和系统的通常结构室内和室外大气温度、相对湿度和翅片温度变化率之间的差异被确定为输入场通过输入量的模糊化和模糊推理在计算机上实现模糊除霜控制仿真将该方法除霜与实验数据开展格外判断结果与实际情况吻合良好与传统除霜方法相比该方法不但延长了加热工作时间降下来了除霜次数和除霜损失除此另外提升了工作性能和稳
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